黑水调节角阀的气蚀分析及改造方案
1 黑水调节角阀腐蚀与气蚀的原因分析
造成FV-1404和FV-1405灰水调节角阀损坏的原因主要有两个,第一是腐蚀,第二是气蚀。
通过调节角阀的介质是含有细灰的灰水,工作压力7.4MPa,压差7.26MPa,调节角阀出口压力0.14MPa,介质温度为11O℃,灰水通过调节角阀恰恰处于这一温度下的饱和蒸汽压力附近(0.15MPa),经过节流后闪蒸流体,在压力恢复区气泡炸裂,释放出强大的能量气蚀了阀体的内壁。
另外,洗涤水呈碱性,pH值为9.0~9.6。而原设计中调节阀铸件阀体的材料是ASTM A217 Gr-WC9,属于一种合金结构钢的铸件形式,相当于国产钢的ZG15CrMo1V钢号,是非耐酸钢,对碱性介质缺乏足够的耐蚀能力,因此导致了阀体及内件的快速腐蚀。
2 黑水调节角阀操作产生振荡
研究FV-1404、FV-1405的腐蚀与气蚀现象与操作过程中产生振荡的问题,对后来新增P-1406的3号、4号泵出口回流阀的选型有很好的指导意义。
2.1 设计条件
工艺介质:灰水;
最大流量:85m3/h;
工作温度:110℃;
上游压力:7.4MPa;
下游压力:0.14MPa;
阀关压差:8.9MPa;
比 重:0.950;
原设计调节阀型号:37-21125(执行机构隔膜的有效直径为De=33cm,气关阀);形式:GLOBE阀,非平衡柱塞型阀内件,4B×1-1/2:供气压力:250kPa;流向:流开。
2.2 黑水调节阀有效输出力计算
执行机构输出力与作用于阀内件的最大不平衡力的计算如下。
执行机构的最大输出力Fmax:
Fmax=Ae?(Pe–Po–Pt–Pf)?10-4?103
=(33)2/4?π?[(250 - 20)- 20 - 80 - 15] ?10-4?103
= 9830.95(N)
式中 Ae——表示隔膜的有效面积(m3 );
Pe——表示供气压力(kPa);
Po——弹簧启动压力(kPa);
Pt——弹簧范围(kPa);
Pf——填料摩擦力的等效压力损失;
气源管路及阀门定位器压力损失不计。阀关压差下的最大不平衡力Ft:
Ft = π/4?(dg2?△Pmax + ds2?P2)?10-4?103
= π/4?[(3.8)2?(8.9×103- 0.14×103)+(1.3)2×0.14×103] ?10-4?103
= 9948.40(N)
式中 dg——阀座通径(cm);
ds——阀杆直径(cm)。
根据计算,执行机构的有效输出力Fe为:
Fe= F - Ft
= 9830.95 - 9948.40
=-117.45(N)
根据计算,有效输出力为负值,其结果是由于执行机构输出力的不足,产生阀位上下振荡。
3 解决问题的办法
3.1 提高阀门定位器的供气压力
为了消除阀位上下振荡,在没有对调节角阀实施改造的情况下,唯一的办法是提高阀门定位器的供气压力,以达到提高输出力的目的。所以,将供气压力提高到280kPa(净提高量为30kPa)。此时执行机构的输出力为:
F' =F+30×104×103?Ae
= 9830.95 + 30×10-4×103×(33)2/4? π
= 12395.545(N)
因为|F'|>|Ft|,所以阀位不会产生振荡。
3.2 回流调节角阀的技术改造
通过对FV-1404和FV-1405运行状况的论证分析,再根据计算得出的结果,可以得出原设计对FV-1404和FV-1405调节角阀选型错误的结论。为了增强其抵抗气蚀与腐蚀的能力,提高调节质量与可靠性,必须实施技术改造。
笼式调节角阀,是专门针对存在气蚀与噪声的工况而设计的一种调节角阀。采用平衡型阀内件的笼式阀,不仅能够有效地克服静态与动态不平衡力,而且通过对阀笼的巧妙设计,可以把高压差流体携带的能量,分级降低或抵消在笼内,减少或消灭闪蒸与气蚀产生的条件。除此之外,合理选择阀体及阀内件材料,达到耐蚀的目的。
4 灰水调节阀改造效果及推广应用
最初对FV-1405的改造采用了FISHER公司的657/40-3”ET笼式阀,阀体采用CFSM SST Cast材质,阀内件采用17-4PH SST及416 SST材质,运行效果良好,有效地降低了气蚀并消除了振动,无故障运行时间达到了4个月以上。
通过对阀内件的仔细观察发现,仍有少量气蚀现象发生。换句话说,阀笼对流体在通过节流口之前,对流体能量的消耗能力不够。在流体收缩断面,部分流体的压力仍低于工作温度下的饱和蒸汽压。
在1406-3泵和1406-4泵项目上,回流阀采用双层笼式阀,分阶段地压力降使闪蒸受到抑制,由于控制了流体的运动速率及减轻了流体的冲撞,调节角阀内部构件的寿命大大延长,流关式的结构不但消除固体颗粒的危害,而且使阀门关闭更加严密。
黑水调节角阀的气蚀分析及改造方案
1 黑水调节角阀腐蚀与气蚀的原因分析
造成FV-1404和FV-1405灰水调节角阀损坏的原因主要有两个,第一是腐蚀,第二是气蚀。
通过调节角阀的介质是含有细灰的灰水,工作压力7.4MPa,压差7.26MPa,调节角阀出口压力0.14MPa,介质温度为11O℃,灰水通过调节角阀恰恰处于这一温度下的饱和蒸汽压力附近(0.15MPa),经过节流后闪蒸流体,在压力恢复区气泡炸裂,释放出强大的能量气蚀了阀体的内壁。
另外,洗涤水呈碱性,pH值为9.0~9.6。而原设计中调节阀铸件阀体的材料是ASTM A217 Gr-WC9,属于一种合金结构钢的铸件形式,相当于国产钢的ZG15CrMo1V钢号,是非耐酸钢,对碱性介质缺乏足够的耐蚀能力,因此导致了阀体及内件的快速腐蚀。
2 黑水调节角阀操作产生振荡
研究FV-1404、FV-1405的腐蚀与气蚀现象与操作过程中产生振荡的问题,对后来新增P-1406的3号、4号泵出口回流阀的选型有很好的指导意义。
2.1 设计条件
工艺介质:灰水;
最大流量:85m3/h;
工作温度:110℃;
上游压力:7.4MPa;
下游压力:0.14MPa;
阀关压差:8.9MPa;
比 重:0.950;
原设计调节阀型号:37-21125(执行机构隔膜的有效直径为De=33cm,气关阀);形式:GLOBE阀,非平衡柱塞型阀内件,4B×1-1/2:供气压力:250kPa;流向:流开。
2.2 黑水调节阀有效输出力计算
执行机构输出力与作用于阀内件的最大不平衡力的计算如下。
执行机构的最大输出力Fmax:
Fmax=Ae?(Pe–Po–Pt–Pf)?10-4?103
=(33)2/4?π?[(250 - 20)- 20 - 80 - 15] ?10-4?103
= 9830.95(N)
式中 Ae——表示隔膜的有效面积(m3 );
Pe——表示供气压力(kPa);
Po——弹簧启动压力(kPa);
Pt——弹簧范围(kPa);
Pf——填料摩擦力的等效压力损失;
气源管路及阀门定位器压力损失不计。阀关压差下的最大不平衡力Ft:
Ft = π/4?(dg2?△Pmax + ds2?P2)?10-4?103
= π/4?[(3.8)2?(8.9×103- 0.14×103)+(1.3)2×0.14×103] ?10-4?103
= 9948.40(N)
式中 dg——阀座通径(cm);
ds——阀杆直径(cm)。
根据计算,执行机构的有效输出力Fe为:
Fe= F - Ft
= 9830.95 - 9948.40
=-117.45(N)
根据计算,有效输出力为负值,其结果是由于执行机构输出力的不足,产生阀位上下振荡。
3 解决问题的办法
3.1 提高阀门定位器的供气压力
为了消除阀位上下振荡,在没有对调节角阀实施改造的情况下,唯一的办法是提高阀门定位器的供气压力,以达到提高输出力的目的。所以,将供气压力提高到280kPa(净提高量为30kPa)。此时执行机构的输出力为:
F' =F+30×104×103?Ae
= 9830.95 + 30×10-4×103×(33)2/4? π
= 12395.545(N)
因为|F'|>|Ft|,所以阀位不会产生振荡。
3.2 回流调节角阀的技术改造
通过对FV-1404和FV-1405运行状况的论证分析,再根据计算得出的结果,可以得出原设计对FV-1404和FV-1405调节角阀选型错误的结论。为了增强其抵抗气蚀与腐蚀的能力,提高调节质量与可靠性,必须实施技术改造。
笼式调节角阀,是专门针对存在气蚀与噪声的工况而设计的一种调节角阀。采用平衡型阀内件的笼式阀,不仅能够有效地克服静态与动态不平衡力,而且通过对阀笼的巧妙设计,可以把高压差流体携带的能量,分级降低或抵消在笼内,减少或消灭闪蒸与气蚀产生的条件。除此之外,合理选择阀体及阀内件材料,达到耐蚀的目的。
4 灰水调节阀改造效果及推广应用
最初对FV-1405的改造采用了FISHER公司的657/40-3”ET笼式阀,阀体采用CFSM SST Cast材质,阀内件采用17-4PH SST及416 SST材质,运行效果良好,有效地降低了气蚀并消除了振动,无故障运行时间达到了4个月以上。
通过对阀内件的仔细观察发现,仍有少量气蚀现象发生。换句话说,阀笼对流体在通过节流口之前,对流体能量的消耗能力不够。在流体收缩断面,部分流体的压力仍低于工作温度下的饱和蒸汽压。
在1406-3泵和1406-4泵项目上,回流阀采用双层笼式阀,分阶段地压力降使闪蒸受到抑制,由于控制了流体的运动速率及减轻了流体的冲撞,调节角阀内部构件的寿命大大延长,流关式的结构不但消除固体颗粒的危害,而且使阀门关闭更加严密。